今天漓源環(huán)保給大家講述一下制革廢水處理工藝流程,某制革公司以生產(chǎn)牛皮為主,制革廢水有機(jī)污染物、氨氮濃度和懸浮物較高,并具有一定的色度和毒性,屬于難處理廢水。經(jīng)過技術(shù)論證和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對(duì)該項(xiàng)目廢水處理進(jìn)行工程設(shè)計(jì)與調(diào)試,制革廢水處理采用氣浮—氧化溝—人工濕地工藝進(jìn)行處理,使其達(dá)到了《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)中的一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。
1、廢水特點(diǎn)及廢水水量、水質(zhì)
該公司制革過程分為準(zhǔn)備工段、鞣制工段和整飾工段三部分,廢水主要由脫脂廢水、浸灰脫毛廢水、鉻鞣廢水、加脂染色廢水和洗滌廢水等組成,所產(chǎn)生的量為5000m3/d。制革廢水是一種有機(jī)污染濃度、懸浮物濃度和氨氮濃度高的廢水,還含有大量難以降解的物質(zhì)(如木質(zhì)素、丹寧)和特有的對(duì)污水處理不理的無機(jī)化合物(如硫化物、鉻和酸堿等),水質(zhì)水量波動(dòng)大,微生物的正常代謝常常受到抑制,處理難度較大。
2、制革廢水處理工藝流程
該公司在老廠區(qū)實(shí)施了一套制革廢水處理工程,工程設(shè)計(jì)水量1500m3/d,出水執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)的一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn),由于用地和投資受到限制,綜合廢水處理工藝采用了氣浮—氧化溝—二沉,實(shí)際進(jìn)水CODCr為3000~5500mg/L,出水CODCr為80~113mg/L;進(jìn)水NH3-N為80~200mg/L,出水10~80mg/L。
該工藝存在CODCr出水不穩(wěn)定和氨氮處理效果不理想的問題,當(dāng)水質(zhì)變化大時(shí)氨氮超標(biāo)現(xiàn)象很嚴(yán)重,COD也會(huì)微超。若進(jìn)水濃度進(jìn)一步提高,出水要穩(wěn)定達(dá)標(biāo)的可能性很小。該公司在產(chǎn)品生產(chǎn)過程,一方面在脫灰、軟化過程要添加無機(jī)銨鹽,另一方面在原料皮(牛皮)加工過程中,大量的皮膠原蛋白被分解成氨氮進(jìn)入水中進(jìn)入廢水中,因此該廢水中的NH3-N含量較高,進(jìn)水NH3-N平均約130mg/L,出水要求小于15mg/L,去除率需達(dá)到88.5%。NH3-N濃度高往往會(huì)影響廢水處理效果及穩(wěn)定性,并且要達(dá)到如此高的去除效果還相當(dāng)困難,且投資成本很高。因此本工程對(duì)脫氮工藝提出了很高的要求。本工程在對(duì)老廠區(qū)的廢水運(yùn)行實(shí)踐的調(diào)查及廢水試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,以分類處理和集中處理相結(jié)合為處理原則。
含鉻廢水單獨(dú)采用堿性(NaOH)水解沉淀法處理,鉻液pH控制在8.5~10.0范圍內(nèi);含硫廢水經(jīng)過投加FeSO4混凝,S2-與Fe2+結(jié)合生成的FeS通過沉淀池固液分離,從而降低鉻和S2-對(duì)生化處理的毒害影響。綜合廢水采用絮凝氣浮—氧化溝(含選擇池)—二沉池—人工濕地的組合工藝。從運(yùn)行現(xiàn)狀來看,綜合廢水加強(qiáng)預(yù)處理措施(格柵沉淀、調(diào)節(jié)和氣浮),均勻水質(zhì)水量和去除毛、渣等懸浮物,削減部分污染負(fù)荷,為后續(xù)生物處理創(chuàng)造良好條件行;采用氧化溝(含選擇池)和人工濕地等多種生化工藝聯(lián)合處理,對(duì)降低廢水中生化抑制物質(zhì)的毒性起到了良好的效果,保證了廢水的達(dá)標(biāo)排放。實(shí)踐證明,該組合工藝對(duì)本項(xiàng)目是有效的、適宜的。更多的制革廢水處理知識(shí)請(qǐng)咨詢漓源環(huán)保。
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